焦化廠除塵器改造方案及工程實例
改造前概要:焦化廠煤粉碎機注煤的入口、出口及皮帶機受料點的揚塵,通過吸氣罩經(jīng)風管進入袋濾器。捕集下來的煤塵運出加入煉焦配煤中煉焦。由于運行后除塵器阻力升高,經(jīng)常維持在2000-3000Pa,由于阻力高,使系統(tǒng)風量也有所減少,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器,以便阻節(jié)能車間崗位環(huán)境。
改造方案:把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器
一、原除塵器設(shè)備參數(shù):抽風量800m3/min;入口含塵濃度15g/m3;出口含塵濃度<50mg/m3;煙氣溫度<60℃;除塵器型式為負壓式反吹風袋式除塵器。過濾面積950m2;濾袋規(guī)格直徑292*8000mm,風壓4900Pa,電機132KV。
二、改造后參數(shù):
1、型式及室數(shù):新除塵器為低壓(0.3MPa)在線式脈沖噴吹袋式除塵器,共4室;
2、過濾面積1600m2;
3、處理風量56940m3/h,全壓5000Pa以下;
4、過濾風速0.6m/min;
5、除塵布袋規(guī)格及材質(zhì)直徑150*7600mm,材質(zhì)普通針刺氈(沒有覆膜)
6、除塵布袋數(shù)量448條;
7、脈沖閥TMF-Y-76S共計32個。
煤粉碎機室除塵器
運行效果:本次改造主要是把焦化廠煤粉碎舊除塵器改成新除塵器,風機沒有 換,風機的風量48000m3/h,全壓5000Pa,電機132KW。改造后由于新除塵器本體阻力低了(設(shè)備阻力700Pa,運行阻力300pa),使除塵系統(tǒng)阻力大降低??晒?jié)省系統(tǒng)風的功率30%左右,具有較大的節(jié)能意義。新除塵器與舊除塵器相比,過濾面積擴大了68%,除塵系統(tǒng)風機風量提高了9.8%-20%。運行阻力300pa左右,地延長除塵布袋使用壽命、節(jié)省能源及作業(yè)率高、維護維修簡單,可較大地節(jié)省年運行管理費。新除塵器出口含塵濃度小于10mg/m3,有利于周圍的環(huán)境
工程實例:焦化廠回送焦臺除塵器改造
改造前概要:原除塵器設(shè)備參數(shù):處理風量420000m3/h;除塵系統(tǒng)負壓入4900Pa;過濾面積5300m2;袋室數(shù)量:10室;除塵布袋規(guī)格:直徑165*7000mm;除塵布袋數(shù)量:1440條;材質(zhì)滌綸針刺氈;脈沖閥規(guī)格數(shù)量TMF-Z-50S,120套;雙層卸灰閥100*300mm,10臺;切出刮板機4.5KW,1臺;斗式提升機DT300 3.5KW 1臺。入口含塵濃度20g/m3;
設(shè)備運行一段時間后發(fā)現(xiàn)除塵布袋磨損,下部較嚴重,被磨部位在袋底1m左右,呈刀削狀,明顯表現(xiàn)為上升粉塵磨壞;清灰效果差,
改造方案:
1、改造采用側(cè)部條口進風,解決了磨損不均和阻力偏高的問題。
2、把原來TMF-Z-50S脈沖閥換為TMF-Z-60脈沖閥。原管道拆除,重新布置。
回送焦臺除塵系統(tǒng)流程
運行效果:改造后出口含塵濃度20mg/m3;除塵器阻力<1500Pa;設(shè)備漏風率<5%。
工程實例:焦化廠裝煤車除塵器維修
除塵器設(shè)備參數(shù):處理風量73800m3/h;入口含塵濃度10g/m3;除過濾面積862m2;除塵布袋數(shù)量:352條;材質(zhì)滌綸針刺氈;設(shè)備除塵器配件正常老化 換
改造方案: 換除塵布袋353條,除塵器骨架353根,電磁脈沖閥膜片15套,脈沖控制儀一臺,卸料器電機減速機1套,整體灰粉清理。
運行效果:使用新除塵布袋后運行阻力1200Pa,一年后設(shè)備阻力1800Pa左右,排放濃度30mg/m3。
工程實例:焦化廠干熄焦除塵系統(tǒng)改良維修
改造前概要:2套140t干熄焦裝置,共設(shè)一套除塵器,除塵風量320000m3/h,其中裝料口20000m3/h、爐氣排放接收罩40000m3/h、排料裝置40000m3/h、轉(zhuǎn)運站20000m3/h。
工藝流程
干熄焦各除塵器→除塵管道→冷卻分離器→離線脈沖袋式除塵器→除塵風機→消聲器→大氣。
除塵器配件正常老化 換,貯灰倉二次揚塵,干熄焦除塵風機檢修時需停動。
改造方案: 換滌綸針刺氈除塵布袋1440條,規(guī)格直徑165*6000mm;配套除塵骨架1000根;
運行效果:使用新除塵布袋后運行阻力1200Pa,一年后設(shè)備阻力1800Pa左右,排放濃度30mg/m3。