我公司對焦化廠機側(cè)爐頭煙治理改造針對性治理方案,本文主要在摘門、推焦、平煤過程中都會有煙塵外逸,以及機側(cè)爐體頂部與推焦機密封技術(shù)方案進行了探索,并通過優(yōu)化設(shè)計提高了焦化廠機側(cè)爐頭煙塵治理效果。
一、推焦機前部煙罩因車輛移動、爐體熱脹等原因無法進行機械硬密封,推焦摘門時有部分煙氣逸散,影響環(huán)保超低排放指標(biāo)。
1、摘門垮焦煙塵治理方案:推焦機上新增摘門垮焦助力吸風(fēng)裝置
1)在推焦機二層平臺西側(cè)增設(shè)1臺15000m3/h風(fēng)量的離心引風(fēng)機。
2)將Ф400mm吸塵管道從推焦機1#刮板機西側(cè)接至機側(cè)除塵水封處,并在引風(fēng)機的吸塵管道上安裝2個Ф400mm電動蝶閥。
3)在推焦機1#刮板機西側(cè)安裝1個吸塵口,高度約1.5m,在吸塵口的下方安裝4只滑輪,采用電液推桿進行驅(qū)動,便于吸塵管道及吸塵口來回伸縮,伸縮長度約1.5m。
4)在推焦機出爐工操作平臺西側(cè)立柱處安裝2個操作箱,用于機側(cè)出爐工對吸塵裝置進行手動操作。
5)在司機室操作面板上安裝引風(fēng)機、電動蝶閥的啟動操作按鈕,由推焦機司機進行風(fēng)機的遠程操作。
6)集塵主管道與原機側(cè)吸塵主管道連通,吸力不低于600Pa。
推焦時,司機在接收到摘門或推焦開始信號后,將遠程按鈕打開,指令吸塵口前進,風(fēng)機啟動,閥門打開。上述吸塵罩運行至推焦機1#刮板機接料點時,產(chǎn)生的無組織排放煙氣全部被吸收,且不影響炭化室的正常推焦操作。吸塵罩吸收后的爐頭煙進入集塵主管道,再經(jīng)除塵管及風(fēng)機的助力吸入水封槽,Z終在機側(cè)除塵裝置進行煙氣處理。司機在接收到關(guān)門或推焦結(jié)束信號時,將吸塵罩收回,變頻控制風(fēng)機低速運轉(zhuǎn),Z后關(guān)閉自動閥,以達到節(jié)能的目的。
二、機側(cè)爐體頂部與推焦機密封技術(shù)方案進行了探索,并通過優(yōu)化設(shè)計提高了機側(cè)爐頭煙塵治理效果。
1)在焦?fàn)t機側(cè)爐柱頂部安裝槽鋼托架。
2)將分段水封槽安裝在槽鋼支架上,并焊接成整體,擺放在槽鋼托架的卡槽內(nèi),考慮到水封槽受熱膨脹等因素,無需焊接固定,且安裝位置不能影響小爐門的開閉等動作。
3)在推焦機除塵罩上安裝纖維布,插入水封槽中形成液封,水面與高溫纖維布接觸5~8cm效果Z好。
4)在水封槽的一端安裝水位自動控制箱,用于機側(cè)水封槽的液位控制,水位低于正常水位時能自動補水。
5)在水封槽的末端安裝滿流管,滿流水進入溢流儲水箱,防止水溢出影響焦?fàn)t生產(chǎn)及周圍環(huán)境。
6)儲水箱經(jīng)過循環(huán)泵送至補水管,再進入水位自動控制箱,起到循環(huán)及冷卻的作用。
因無法在推焦機與爐體間加入硬密封,且該處為高溫區(qū)域,綜合考慮還是采用在爐柱上焊接角鋼支撐架,安裝水封槽,推焦機煙罩安裝纖維布,插在水中,形成密封,通過水封的形式封堵推焦機與爐體之間的煙塵擴散問題,現(xiàn)場環(huán)境,使煙塵控制。
我公司通過以上技術(shù)改造,解決了焦?fàn)t機側(cè)爐頭煙生產(chǎn)過程中,推焦機摘門、推焦、平煤時部分煙塵外逸問題,運用輔助裝置精 準(zhǔn)收集垮焦煙塵,在焦?fàn)t推焦煙塵治理中。